搜索
bottom↓
回复: 16

四轴在调试过程中单个电机转速降低,找了半天才发现原因

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2013-8-11 15:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在四轴调试的过程中,当四个电机转速上升到一定的时候,其中一个电机突然转速变低,然后整个四轴一下子倾斜下去,一开始以为是电机或者电调的原因,后来才发现,竟然是电调的电源线在连接处存在松动,这相当于连接处的线直径变小,这样带负载能力就变弱,当转速上升时,通过的电流也大,在线上损坏的功率大,到达电机上的功率就小了,于是电机转速不升反降。好在发现早,不然真在空中出现这情况,不炸也会摔个半残废。特此提醒四轴兄弟们飞四轴前一定要检查好线路的连接等情况,尤其是大四轴。不是什么有价值的发现,仅仅分享自己所经历的一点东西,希望大家的四轴之路一马平川。

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

曾经有一段真挚的爱情摆在我的面前,我没有珍惜,现在想起来,还好我没有珍惜……

出0入0汤圆

发表于 2013-8-11 20:58:02 | 显示全部楼层
楼主,交流下,最近在做四轴,你到哪个程度了?我两个轴都可以调平衡,但是会往一个方向偏离,越来越偏,四个轴还是如此,你有没有遇到?

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2013-8-12 09:16:15 | 显示全部楼层
leehuabo 发表于 2013-8-11 20:58
楼主,交流下,最近在做四轴,你到哪个程度了?我两个轴都可以调平衡,但是会往一个方向偏离,越来越偏,四 ...

这种情况我倒是没遇到过,你首先确定下是不是传感器的数据有问题,要是一直往一个方向偏的话会不会陀螺仪漂移导致,最好用上位机看看偏离的时候传感器的波形,我也是新手,相互商讨

出0入0汤圆

发表于 2013-8-13 12:45:40 | 显示全部楼层
学习了!!

出0入0汤圆

发表于 2013-8-16 09:03:01 | 显示全部楼层
woshisangao 发表于 2013-8-12 09:16
这种情况我倒是没遇到过,你首先确定下是不是传感器的数据有问题,要是一直往一个方向偏的话会不会陀螺仪 ...

你的飞了么?求PID控制部分

出105入79汤圆

发表于 2013-8-16 09:06:38 | 显示全部楼层
leehuabo 发表于 2013-8-16 09:03
你的飞了么?求PID控制部分

你这个是角度融合出问题了。

出105入79汤圆

发表于 2013-8-16 09:07:09 | 显示全部楼层
遇到过楼主的问题,就像忽然瘸了一样,哈哈

出0入0汤圆

发表于 2013-8-16 09:41:05 | 显示全部楼层
飞机上的东西建议还是直接焊线到板子上,少用接插件,非要用的话就用一些质量好的航插

出0入0汤圆

发表于 2013-8-16 09:52:46 | 显示全部楼层
同意楼上,要么用航模标准接插件,TX插头什么的,要么焊死。我们的小四轴用的排针和排座,别提多惨烈了。。。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2013-8-17 10:39:29 | 显示全部楼层
leehuabo 发表于 2013-8-16 09:03
你的飞了么?求PID控制部分

以前用的MK的代码,勉强能飞吧,最近在用四元数的姿态解算,还在调PID,进一步完善当中。。。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2013-8-17 10:41:40 | 显示全部楼层
气球 发表于 2013-8-16 09:41
飞机上的东西建议还是直接焊线到板子上,少用接插件,非要用的话就用一些质量好的航插

...

嗯嗯,有道理,在插拔过程中很容易引起松动,找都不好找

出0入0汤圆

发表于 2013-8-18 08:23:48 | 显示全部楼层
woshisangao 发表于 2013-8-17 10:39
以前用的MK的代码,勉强能飞吧,最近在用四元数的姿态解算,还在调PID,进一步完善当中。。。 ...

我的昨天飞了,方向控制和偏航杀都没加,风一吹就跑了,还追着去拉他 - -

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2013-8-18 09:46:59 | 显示全部楼层
leehuabo 发表于 2013-8-18 08:23
我的昨天飞了,方向控制和偏航杀都没加,风一吹就跑了,还追着去拉他 - -  ...

刚开始的时候最好找个比较理想的环境飞吧,等算法改进后再去挑战大风

出0入0汤圆

发表于 2014-4-10 19:07:10 | 显示全部楼层
leehuabo 发表于 2013-8-11 20:58
楼主,交流下,最近在做四轴,你到哪个程度了?我两个轴都可以调平衡,但是会往一个方向偏离,越来越偏,四 ...

请问你解决你所说的这个问题了么?我也遇到了同样的问题。我用的是PD控制,没有加I

出0入0汤圆

发表于 2014-4-10 20:08:23 | 显示全部楼层
是啊 !! 很腻害啊!!

出0入0汤圆

发表于 2014-4-10 20:44:45 | 显示全部楼层
wenzhouyxc 发表于 2014-4-10 19:07
请问你解决你所说的这个问题了么?我也遇到了同样的问题。我用的是PD控制,没有加I
...

一直往一边偏有可能是PID没有调好,也可能是姿态问题,逐个排除

出0入0汤圆

发表于 2014-4-18 15:55:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片。注意:要连续压缩2次才能满足要求!!】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子技术论坛 ( 粤ICP备2022115958号, 版权所有:东莞阿莫电子贸易商行 创办于2004年 (公安交互式论坛备案:44190002001997 ) )

GMT+8, 2024-8-26 01:19

© Since 2004 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com

快速回复 返回顶部 返回列表